中新网河南新闻4月28日电 (张楠)在济源市万洋冶炼(集团)有限公司(以下简称万洋集团)铜事业部厂房内,一项实用新型专利,每年可为企业节约一千多万元费用。
这是铜事业部部长刘艳波和团队用一年多时间淬炼出的答案。彼时,面对堆积如山的熔炼渣和运行不顺的冰铜炉,刘艳波内心萌生一个念头:“能不能直接对熔炼渣进行贫化分离?”
没有过多的理论推演,没有漫长的论证等待。“只有动手去做,才有答案。”刘艳波说。一支十余人的队伍迅速集结,一座停用闲置的炉子经简易改造后,当月便投入了第一炉渣。
刘艳波回忆道,当时炉内红渣翻腾,心中满是忐忑。“放渣时渣流不畅,我们顶着高温用氧气管一点一点将渣口烧通,连试三炉,化验结果终于传来指标基本达标。”那一刻,整个团队都松了一口气。
首轮改造后,炉子运行仅一个多月,炉顶便被烧穿。随即第二次改造全面铺开,而这一次规模更大,设备和炉型也将做到全面升级。刘艳波带着团队搜寻可用的铜水套、钢水套及各类闲置设备。管理人员全天候蹲守现场,一片一片比对、修补、安装。
经过两个多月的昼夜奋战,焕然一新的贫化炉终于重新点火投产。此后持续优化改进,这项关键创新最终平稳运行至今,还获得了实用新型专利,每年为企业节约一千多万元费用。刘艳波说,以这项技术为基石,厂区环境迎来显著变化,劳动强度大幅下降,生产效率稳步提升,成本也趋于下降。
加入万洋集团十六年来,刘艳波从一名基层技术人员成长为铜事业部部长,身份在变化,但敬畏岗位的心态始终未变。“越学习越感觉自己的渺小,需要学的太多了。”他常说,感恩公司信任,干好工作就是前行的动力。
这份坚守,烙印在王屋山下的冶炼热土上。从1995年靠27.5万元起步的农民冶炼厂,到如今多次跻身中国民营企业500强的百亿级企业,万洋人骨子里流淌着愚公移山般的韧劲。而在刘艳波看来,唯有不断淬炼、持续突破,方能让万洋的炉火更旺。(完)




